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簡(jiǎn)要描述:電加熱反應(yīng)釜裝置-TCU溫度控制單元,用戶可以在一個(gè)較寬的溫度范圍得到一個(gè)密閉的、可重復(fù)的溫度控制,可實(shí)現(xiàn)-120度~300度控溫,避免了傳統(tǒng)設(shè)備設(shè)施的更換及夾套維護(hù)的需求;較小的流體體積也保證了控制回路快速的反應(yīng)并且熱反應(yīng)延遲很小。
品牌 | LNEYA/無(wú)錫冠亞 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) |
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產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,航天 |
型號(hào) | SR-35N SR-35NS SR-35NH SR-35NSH | SR-50N SR-50NS SR-50NH SR-50NSH | SR-80N SR-80NS SR-80NH SR-80NSH | SR-125N SR-125NS SR-125NH SR-125NSH | SR-200N SR-200NS SR-200NH SR-200NSH |
設(shè)備介質(zhì)溫度范圍 | -120~250度 (根據(jù)需方提供冷源熱源決定較大溫度值) -40~135度(采用乙二醇水配方溶液可運(yùn)行較寬溫度范圍) | ||||
SR-N | 一組冷卻換熱器,一組加熱換熱器,通過(guò)比例調(diào)節(jié)閥控制冷熱量進(jìn)入到換熱器,再通過(guò)統(tǒng)一介質(zhì)輸入到反應(yīng)釜夾套進(jìn)行換熱控溫,系統(tǒng)內(nèi)置有膨脹罐 | ||||
SR-NS | 具備SR- N功能之外,增加一組換熱器用于高溫降溫功能 | ||||
SR-NH | 具備SR- N功能之外,增加電輔助加熱功能 | ||||
SR-NSH | 具備SR- N功能之外,增加一組換熱器用于高溫降溫功能和電輔助加熱功能 | ||||
膨脹罐容積 | 100L | 200L | 280L | 390L | 500L |
換熱器面積 | 3.5㎡ | 5㎡ | 8㎡ | 12.5㎡ | 20㎡ |
電加熱功能 H | 25kW | 35kW | 50kW | 65kW | 80kW |
后綴有H型號(hào)帶電加熱功能 | |||||
控制模式 | 前饋PID,模糊自建樹算法,LNEYA PLC控制器 | ||||
通信 | MODBUS RTU協(xié)議 RS485 接口,可選配 以太網(wǎng)接口/R232接口 | ||||
溫度控制選擇 | 反應(yīng)物料溫度控制 | ||||
溫度反饋 | 設(shè)備導(dǎo)熱介質(zhì)出口溫度、溫度、反應(yīng)器物料溫度(外接溫度傳感器)三點(diǎn)溫度 溫度反饋:默認(rèn)PT100 | ||||
物料溫度反饋 | 物料溫度反饋:PT100或4~20mA或通信給定 | ||||
溫度反饋:默認(rèn)PT100 | |||||
物料溫度精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±2℃ | ±2℃ |
循環(huán)泵 | 200L/min 2.5BAR | 250L/min 2.5BAR | 400L/min 2.5BAR | 500L/min 2.5BAR | 750L/min 2.5BAR |
輸入、顯示 | 7寸彩色觸摸屏顯示與觸摸鍵輸入,溫度曲線顯示 | ||||
安全保護(hù) | 具有自我診斷功能,過(guò)載繼電器、熱保護(hù)裝置、低液位保護(hù)、傳感器故障保護(hù)等多種安全保障功能 | ||||
執(zhí)行閥件 | 電動(dòng)比例調(diào)節(jié)閥 控制信號(hào) 4~20mA | ||||
管路材質(zhì) | SUS304 | ||||
接口尺寸 | DN40 | DN40 | DN-50 | DN-65 | DN-80 |
外型尺寸 cm | 100*120*175 | 125*125*200 | 150*150*205 | 205*145*205 | 205*145*205 |
電源AC380V 50HZ | 1.6kW | 2.1kW | 2.5kW | 5.7kW | 7.7kW |
后綴H電源AC380V 50HZ | 26.6kW | 37.1kW | 52.5kW | 70.7kW | 87.7kW |
外殼材質(zhì) | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS304 |
電加熱反應(yīng)釜裝置-TCU溫度控制單元
電加熱反應(yīng)釜裝置-TCU溫度控制單元
電加熱反應(yīng)釜裝置應(yīng)用化工廠生產(chǎn)化學(xué)劑的設(shè)備為多臺(tái)電如熱式反應(yīng)釜,在生產(chǎn)過(guò)程中,提高加熱溫控自動(dòng)化控制程度.這對(duì)于提高該化工產(chǎn)品一次質(zhì)檢合格率和原材科利用率都具有重要的作用與意義。
反應(yīng)釜溫度計(jì)為機(jī)械溫度計(jì),顯示精度低.且加熱控溫為人工控制,自動(dòng)化程度較低的部分生產(chǎn)原料為聚合物顆粒,比重輕,人工投料后易漂浮液面并聚集成團(tuán),即物料分散不均勻,電加熱反應(yīng)釜裝置生產(chǎn)時(shí)反應(yīng)溫度靠人工控制,精度低易波動(dòng)。
冬季溫度低,熱量散失快.造成電加熱升溫速度慢,升溫時(shí)間長(zhǎng),致使產(chǎn)品質(zhì)量不能保證。電加熱反應(yīng)釜裝置反應(yīng)釜工作平臺(tái)高近2米,固體料需通過(guò)反應(yīng)釜人孔進(jìn)行投加,在投料過(guò)程中,存在操作人員勞動(dòng)強(qiáng)度較大,崗位人員設(shè)置較多,加科不均勻,生產(chǎn)效率低等訣點(diǎn)與問(wèn)題。
電加熱反應(yīng)釜裝置采用熱電阻溫度計(jì)與自動(dòng)化溫控加熱控制系統(tǒng).使反應(yīng)釜溫度控制由原來(lái)的人工控制廾為動(dòng)控制.不但使溫控精度提高,而且提高了升溫速度.縮短了升溫時(shí)間以及化學(xué)反應(yīng)時(shí)間。
電加熱反應(yīng)釜裝置對(duì)電加熱反應(yīng)釜進(jìn)行準(zhǔn)確保溫處理.并加大電加熱管的功率。該措施有效地解決了冬季溫度低,熱量散失快,電加熱升溫速度慢,產(chǎn)品質(zhì)量易波動(dòng)的難題,使冬季生產(chǎn)過(guò)程中.產(chǎn)品升溫和反應(yīng)時(shí)間由原來(lái)的時(shí)間縮短了。